工程
富氧底吹炼铅技术工业实践
安剑刚 
(广西苍梧县有色金属冶炼有限公司,梧州 543100)
 
摘  要:以某公司富氧底吹炼铅为对象,对富氧底吹炼铅工业中各工艺技术参数的确定进行了研究,结果表明,控制渣温在1000~1150℃,保持合适的氧料比、铅坝高度、渣坝高度有利于提高一次沉铅率;采取混合料制粒措施,有利于降低烟尘率;稳定底吹炉下料量,加强底吹炉生产的连续平稳性,有利于提高氧枪使用寿命。并对生产系统中常见设备运行故障进行了分析,提出了解决措施。
关键词:富氧底吹炉,铅冶炼,沉铅率,烟尘率,氧枪寿命
 
铅冶炼方法分传统法和直接炼铅两大类[1-3]。传统的烧结、鼓风炉熔炼一直是生产铅的主要方法,随着环境要求的不断提高,直接炼铅工艺逐渐取代了硫化铅精矿烧结、熔炼的传统工艺。直接炼铅分为熔池熔炼和闪速熔炼两种,典型的熔池熔炼有QSL法、卡尔多法、氧气顶吹熔炼法和SKS法,而基夫赛特法则属于闪速熔炼。富氧底吹炼铅工艺作为熔池熔炼炼铅方法,其存在环境污染低、较高的金属回收率、能耗低、自动化程度高等特点[4-7],是目前应用较多的炼铅技术。
某公司是目前广西首家采用富氧底吹炼铅工艺技术的铅冶炼企业,生产线于2009年9月开工建设,设计规模年产电铅6万吨,硫酸6万吨,白银约185吨,同时综合回收金、银、铜、锌、铋、锑等有价金属。2011年8月底吹炉试机生产运行至今,各项技术指标先后达到设计指标。
本文主要对富氧底吹炼铅工艺试生产过程中炉温、氧料比、铅坝高度、渣坝高度等工艺参数对一次沉铅率的影响进行了研究,同时研究了如何降低烟尘率、如何提高氧枪使用寿命等,确定了合适的工艺参数,并对常见设备故障提出了解决措施。
1试机生产情况
2011年6月28日,氧气底吹炉点火烘炉,开机前对配料系统、底吹炉、氧气站、硫酸等分别进行了单体试机和48小时联动试机,对所有仪器仪表进行了校对和调试,8月9日升高温至1100℃,8月11日正式投料试生产,各设备运行正常,试机取得了一次性成功。试机生产一年来共处理铅精矿90543吨,产出一次粗铅21849余吨,高铅渣47988吨,粗铅品位均达98 %以上,高铅渣含铅45%,烟尘率达到15%,一次铅产出率42%,其他各项技术经济指标控制较好。
1.1 物料成份
    试生产过程中的物料成份见表1。
                                                                                                                                                                                 表1 主要物料成份
物料名称 铅(%) 银(g /t) 铜(%) 硫(%) 锌(%) 砷(%)
铅精矿 59.57 631 0.6 16.54 4.93 0.33
粗铅 97.61 1411 0.35 0.51
高铅渣 45.71 94 0.48 0.93 9.04 0.76
冰铜渣 71.70 596 13.2 1.93
烟灰 61.97 64 9.05 0.7 0.31
 
 
1.2主要工艺参数
试生产过程中的主要工艺参数见表2。
表2 工艺参数
指标名称 数值 指标名称 数值
Fe/SiO2 1.2~1.6 铅坝高度 580mm
CaO/SiO2 0.4~0.6 渣坝高度 1100 mm
氧料比 95~120Nm3/t 铅层硬度 250 mm
处理量 24 t/h 锅炉运行压力 3~3.5MPa
入炉物料粒度 6~15 mm占80% 锅炉出口温度 400~430℃
氮气压力 1.0~1.2MPa 烟气量 13000m3/ h
熔炼温度 950~1150℃ 电收尘进口温度 <400℃
 
1.3粗铅综合能耗
粗铅综合能耗代表企业的能效水平,是节能减排的重要指标之一。粗铅综合能耗国家标准值为≤460kgce/t铅,试产期间实际平均值为312.2kgce/t铅,优于铅冶炼行业能耗国家标准值,达到同行先进水平。试产期间一次沉铅率、烟尘率、粗铅综合能耗情况见表3。
                                                                                                                                             表3 一次沉铅率、烟尘率、粗铅综合能耗表
时间 2011年 2012年 平均
8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
一次沉铅率(%) 49.6 40.1 35.9 43.7 40.2 39.2 40.2 42.0 52.2 47.4 43.11
烟尘率(%) 18.0 16.6 18.9 16.6 25.5 14.5 13.1 14.8 8.8 12.1 15.89
粗铅综合能耗(kgce/t) 364.8 318.8 371.7 214.8 275.8 384.8 351.3 297.1 361.4 181.0 312.2
 
 
2、主要工艺技术参数对生产的影响
2.1 渣温、氧料比、铅坝高度对一次沉铅率的影响
一次沉铅率是富氧底吹炼的一个关键技术指标之一,主要指底吹炉在熔炼过程的一次粗铅的产出率。在正常生产过程中,渣温为 1000~1150℃,从热力学的角度来看,这样的温度能满足液体铅的生成条件;从动力学的角度来看,炉内主要的反应属于液—固反应,影响其反应速度的两个因素是温度和物质的扩散速度,在炉内高温度和强搅拌状态下,高铅渣的粘度降低,渣的流动性增大,有利于渣铅的沉降分离,较高的温度有利于提高一次沉铅率。
氧料比是底吹炉生产的一项非常重要的控制参数,对一次沉铅率影响重要,控制过高会使大量的金属铅氧化进入渣中,无疑会导致渣含铅的升高,同时又会使更多的FeO氧化成高熔点、对生产有害的Fe3O4;控制过低会造成炉内热收入不够、渣流动性差,导致渣铅分离不好而使渣含金属铅上升。因而氧料比的控制非常重要,理论上来说氧料比是应该通过计算来确定的,但由于在我们的生产过程中,原料成份的不稳定及氧气计量的不准确,通过理论计算出来的氧料比不能指导生产,所以应该根据放渣时高铅渣的流动性来确定氧料比,渣过稀时减小氧料比,过粘时增加氧料比。同时,合理的铅坝高度是减少渣中金属铅、提高一次沉铅率的重要措施,根据生产实践经验,一般控制铅坝高度在580mm,渣坝高度在1100 mm较为合适,试产期间一次沉铅率平均达到43.11%,达到了业内的先进水平。
2.2 物料粒度对烟尘率的影响
烟尘率是熔炼过程需重点关注的指标之一,烟尘率的高低影响着熔炼工序的金属直收率和制酸系统的产品质量。原烟尘率设计值为15%,实际试生产平均达到18%,在试产初期,由于操作技术不熟练,烟尘率偏高,经过几个月的摸索后,通过加强入炉混合料制粒效果,控制较好工艺参数,烟尘率逐步降低,基本达到设计值,2012年后基本控制在<15%。烟尘率见表3。
2.3 氧枪使用寿命的影响因素
2011年底吹炉试产4个半月。其中因停电无氮气保护致使氧枪堵塞6支。其余氧枪为正常烧损后更换,平均使用寿命18天。影响使用寿命的原因:原有氧枪材质耐高温性较差、氧枪同心度差,安装使用后易漏氮气;氧枪流量大、压力小,正常使用下易加剧损耗。2012年至今,氧枪正常使用寿命28天以上,最长使用时间40天,基本达到了行业先进水平。采取措施:稳定了底吹炉下料量,氧枪使用连续平稳,使用压力变化小;更换采购优质氧枪;严格控制底吹炉生产连续平稳,氧枪使用环境无较大变化;增加压缩空气接入氮气管路,预防氧站故障时造成氧枪堵塞影响寿命。
3、常见故障分析及对策措施
3.1配料系统
配料系统由配料仓、申克称、运输皮带、园筒制粒机及烟灰返回系统组成。试机过程中常见故障有因精矿混有编织袋以及有结块现象导致料仓堵塞、精矿料仓的棒条阀漏料卡料严重、配料皮带跑偏、圆筒制粒机制粒效果不好等。通过取消棒条阀、增加螺杆拉码调节皮带张紧装置以及园筒制粒水量自动控制装置,有效解决了解决了以上问题。 
3.2富氧底吹炉
富氧底吹炉是一台Φ3.8m*11m长圆筒型卧式转炉,内衬铬镁砖,设有加料口、排烟口、放渣口、放铅口,底部装有氧枪,氧枪及其套砖可以更换,端墙燃油烧嘴供开炉和保温使用。
3.2.1投料口故障
投料口故障常见故障为投料口冒烟和投料口堵塞。主要原因是渣铅过低,渣线过高,负压偏小,入炉物料入炉后剧烈反应,使渣喷溅堵塞投料口,采取措施是调整渣铅,保证负压,及时放渣,定期清理下料有炉结; 
3.2.2出烟口故障
出烟口故障常见故障由于烟气高温冲刷及锅炉水质影响导致出烟口铜水套易烧损,试产过程中,在不到二年的时间出现了出烟口铜水套易烧损,对生产造成了严重的影响,被迫更换。
3.2.3渣口故障
渣口放渣过程中经常会遇上渣稀和渣粘的问题。渣粘放不出渣,渣的流动性差,采取措施是调整原料成份,改善渣型,减少投料量、提高氧料比。
铸渣机由于维护不到位,紧固螺栓出现松动,链轮磨损,振打器设计不合理,导致铸渣机渣块脱模困难,部分渣块堵塞铸渣机链条,将链条卡死,导致铸渣机脱轨,导致停产。解决措施更换松动的螺栓和磨损的链轮,调整链条长度以及加大了振打器的配重。
3.2.4铅口故障
铅口放铅溜槽烧穿故障。铅口放铅溜槽采用铸钢材质,试产第一个月,由于设计不合理,在夹带着铅冰铜的高温粗铅的侵蚀下,共5次发生了放铅溜槽烧穿的问题,后经改用耐火砖砌筑溜槽,有效解决了放铅溜槽烧穿的问题,溜槽使用寿命延长到半年以上。
虹吸口堵死及跑铅渣由于配料管理混乱,入炉物料品位波动大,底吹炉长时间不产铅,底铅被氧化,铅层过低,渣线过高,底吹炉渣型不好,炉渣熔点高、渣粘,导致底吹炉渣难以放出。采取措施加强入炉精矿的配料管理,调整渣铅,严格控制渣线保持适当铅层,出渣后铅井内渣要清理干净,控制好放渣时间。
3.3软化水系统
软化水系统主要为底吹炉和烟化炉余热锅炉提供软化水,为鼓风炉汽化水套、电解车间煤气站、氧气站提供除盐水,总消耗量为21.25m³/h。原有软化水处理站处理量为40t/h,采用工艺流程为:原水—清水箱—清水泵—多介质过滤器—阳床—除二氧化碳器—中间水箱—中间水泵—阴床—除盐水箱—除盐水泵。采用阴阳床离子交换树脂再生技术生产软化水,需要对树脂进行再生,阴离子树脂采用氢氧化钠再生,阳离子树脂采用盐酸再生。由于设计当初选择的原水水质发生较大变化,产出的软化水无法满足生产的需要。由于软水处理站的问题,导致锅炉运行期间积垢严重,管壁腐蚀较严重,投产以来底吹车间余热锅炉因管壁漏水已进行了多次维修,直接影响了正常生产。解决措施:增设一套200m3/h的高效混凝+斜板沉淀一体化预处理系统、一套多介质过滤器加活性炭过滤加半自动钠离子软化水装置,和增设一套反渗透膜过滤系统,改造后达到120t/h的软化水和30t/h的除盐水量,各车间的冷却水套用水将改用软化水,这也大大地延长了水套的使用寿命。按软化水产出量100吨/小时,每年可以节约生产成本871200元,投资回收周期为1.5年,同时每年可以减少氢氧化钠碱溶液排放量20吨,减少盐酸溶液排放量30吨,环境效益显著。。
改造后除盐水达到指标:
硬度:≈0mmol/l
PH值(25℃):8.5~9.5
SiO2:≤0.1mg/l
电导率(25℃):≤2μS/cm
3.4余热锅炉系统
氧气底吹炉的余热锅炉由上升烟道、辐射室、对流区三部分组成。上升烟道部分与氧气底吹炉相接,上升烟道之间采用膨胀节,锅炉出口与烟道相接。高温烟气出氧气底吹炉后进入锅炉,依次经过上升烟道,辐射冷却室,凝渣管屏以及对流管束。上升烟道、辐射室均由膜式壁结构的受热面组成,上升烟道、锅炉辐射室及对流管束均配有机械锤振打清灰装置和乙炔爆破清灰装置。锅炉系统设计蒸汽量为8.5吨/小时,实际运行时一般达到5吨/小时左右,由东方锅炉厂建造,主要循环方式为强制循环。试产期间由于软化水系统提供的水质不合格,导致锅炉运行期间积垢严重,管壁腐蚀较严重,先后多次因管壁漏水被迫停机检修,严重影响了底吹炉作业率,对生产造成较大影响和重大的经济损失。
3.5收尘系统
在试机生产过程中发现,收尘系统前置高温风机设计不合理,叶轮粘烟灰严重,破坏了风机叶轮动平衡,造成风机地脚螺栓断裂及风机基础崩裂,导致底吹炉停机。采取措施拆除高温风机的导流筒、转子,将风机壳作为一个烟气通道,依靠硫酸风机将烟气输送到硫酸系统。刮板机腐蚀严重,经常出现断链现象,导致烟气外泄,影响生产。解决措施在刮板机内衬铸石板以防止链条及盖板腐蚀。电收尘系统因余热锅炉漏水,进口烟气温度过高,超过设计进口温度100度,致2#电场部分变形;5#电场因漏水致变压器故障,造成5#电场无法送电工作。此外,常常出现电场内积灰,阴阳极距变形,阴极柜架积灰,阴极线折断脱落,石英套管破裂,穿墙套管击穿,气流分布板脱落、堵塞,灰斗堵灰等故障。
3.6制氧系统
制氧站设计为4500m3/h,主要设备有H500-6.2/0.97型离心压缩机、空水预冷塔两个、分子筛纯化器两个、制冷膨胀面两台、精馏系统及附属塔体、ZW型氧氮压缩机等。2011年试生产期间,因本地区限电,离心压缩机多次带负荷停机,导致三、四级高速转子发生喘振,轴向位移偏大,离心压缩机、膨胀机转子轴振动值偏高超出报警值(低速小齿轮轴振动<34μ、高速小齿轮轴振动<31μ),最高时达到67.4μm,造成DCS系统报警的情况,引起四级转子叶轮与合金密封摩擦抱死。被迫返回厂家做动平衡检测合格并更换轴密封后,重新安装调试好平稳运行。
3.7硫酸系统
硫酸系统设计能力为年产6万吨98%硫酸,生产工艺采用绝热蒸发稀酸冷却、两转两吸流程。试生产期间整体运行平稳,尾气含SO2浓度小于200mg/m3,优于国家标准400mg/m3。
试机生产过程中主要故障有SO2鼓风机存在漏气现象、干燥塔的金属丝网捕沫器极易堵塞。主要原因在于SO2鼓风机的选型问题,因迷宫密封存在设计安装缺陷致使密封性能不佳,使得该风机存在漏气现象以及电收尘效率导致降低金属丝网捕沫器出现堵塞情况。采取措施为在SO2鼓风机迷宫密封的外壳处安装油嘴,停机时由油嘴往迷宫密封填充耐高温的二硫化钼锂基润滑脂堵漏,暂时解决了漏气问题。针对金属丝网捕沫器堵塞问题,主要措施是利用底吹炉停机检修间隙,及时进行冲洗金属丝网捕沫器,同时增加一台备件,如有异常即可及时更换,使得原来停机处置需12小时节省为2小时。
4、结论
通过对某公司的富氧底吹炼铅工业实践的探索,研究了一次沉铅率、烟尘率、氧枪使用寿命等的影响因素,并对常见设计运行故障进行了分析,提出了解决措施。
①在正常生产过程中,渣温控制 1000~1150℃,铅坝高度在580mm,渣坝高度在1100 mm,能取得较好的一次沉铅率。试产期间一次沉铅率平均达到43.11%,达到了业内的先进水平。
②加强入炉混合料制粒效果,能有效降低烟尘率,试产期间烟尘率基本控制在<15%。
③稳定底吹炉下料量,控制底吹炉连续平稳生产,可大幅度提高氧枪使用寿命,试产期间氧枪使用寿命从28天提高至40天以上。
富氧底吹炼铅工业具有环保好、能耗低、作业率高、自动化水平高等特点,在目前铅锑冶炼行业为较先进工艺,加强生产管理,完善工艺控制,提升装备水平,其工艺技术指标还存在较大的提升空间。
 
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